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五征集團開展管理亮點觀摩學(xué)習(xí)活動

作者: 本站發(fā)布時間:2014年09月09日 收藏

  “潛力”變“動力”改善現(xiàn)成效

  ——五征開展管理亮點觀摩學(xué)習(xí)活動采訪手記

  近日,,五征啟動內(nèi)部管理亮點觀摩活動,,三大事業(yè)部70余名中層管理人員,先后到農(nóng)用車,、汽車,、日照汽車部件公司車間進(jìn)行實地考察學(xué)習(xí)。

  提質(zhì),、增效,、加速——五征怎樣發(fā)力?

  創(chuàng)新,、變革,、升級——五征怎樣突破?

  在每個現(xiàn)場,,老項目,、新面孔,主攻方向不同,,管理方法各異,,每位參與者在學(xué)習(xí)中思索方法,在對比中尋找答案,。從環(huán)境建設(shè)到物流配送,,從培訓(xùn)學(xué)習(xí)到內(nèi)部管理,他們得出的結(jié)論不盡相同,,卻有一點殊途同歸,,那就是“變”!將看不到的“潛力”挖掘出來,,變成實實在在的“動力”,。

  汽車事業(yè)部:從物流改善入手實現(xiàn)全面提升

  物流改善在汽車事業(yè)部各項改善中取得成效尤為突出。以往汽車事業(yè)部物料配送用的是電瓶車,,每天投放1到2次,,每次裝載約80臺物料并且?guī)Оb上線,操作工們要逐一打開包裝,,費時費力,,并且造成線上存放區(qū)物料擁擠,、繁多,極容易出現(xiàn)錯裝漏裝現(xiàn)象,。汽車裝配一車間通過牽引車運輸,,物料在上線前提前拆裝,每2小時配送一次,,投放數(shù)量在40臺左右,,線邊庫存量降低83%,既減少了操作工們的錯裝漏裝機率,,又保證了物料運輸時間和線上時間同步,,美化了現(xiàn)場。

  在汽車部各車間內(nèi),,頗具規(guī)模的培訓(xùn)道場也已經(jīng)投入使用,,內(nèi)部設(shè)有理論培訓(xùn)區(qū),、AUDITOR評審區(qū),、實操培訓(xùn)區(qū)、生產(chǎn)現(xiàn)場培訓(xùn)區(qū)四大區(qū)域,,員工在這里既可以接受安全生產(chǎn),、產(chǎn)品介紹、國IV知識,、裝配工藝流程,、設(shè)備與保養(yǎng)、精益生產(chǎn)等理論培訓(xùn),,又可完成對整車裝配關(guān)鍵工序等實操培訓(xùn),,培訓(xùn)道場已經(jīng)成為車間內(nèi)**先進(jìn)人才技能培訓(xùn)基地,能夠快速培養(yǎng)員工發(fā)現(xiàn)問題和改善問題的能力,。

  上半年汽車事業(yè)部從物流改善入手,,開展了一系列改善管理工作,各生產(chǎn)車間共提報自主改善項目339項,,為公司節(jié)約資金101萬元,。

  農(nóng)裝事業(yè)部:改善抓質(zhì)又抓量,效益疊加

  工藝工裝改善是農(nóng)裝事業(yè)部各項改善項目**大亮點,。為整合資源,,提高廠房設(shè)備的利用率,實現(xiàn)集約化生產(chǎn),,農(nóng)裝事業(yè)部將中拖線搬遷至裝配二車間,,將農(nóng)用車下線口導(dǎo)向槽變?yōu)榭苫顒有停χ型锨皹虿垦b區(qū),、儀表盤部裝線,、后橋部裝線,、中拖三輪發(fā)動機部裝線進(jìn)行改造,實現(xiàn)了農(nóng)用車與中拖共線生產(chǎn),。經(jīng)過這一舉措,,中拖生產(chǎn)效率提升為原來的3倍,農(nóng)用車提升為原來的1.7倍,,且兩個車間整合為共線生產(chǎn)可省去部分員工,,實現(xiàn)人力資源的**高效利用。

  在成本控制管理改善方面,,農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部各生產(chǎn)車間可以說是下足了力氣,。收獲機械車間下線車在試車后需進(jìn)行二次加油,由于沒有多余的加油設(shè)備,,要返回車間加油,,行駛距離加大,浪費柴油,,增加車間生產(chǎn)成本,。針對這一問題,收獲機械車間把車間一臺閑置的加油機移到試車大棚,,試車員可在試車大棚直接加油,,不需要再返回車間加油,可縮短入庫時間20分鐘,、節(jié)省柴油2升并節(jié)省一名加油工,,每月可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本3萬余元。

  農(nóng)裝事業(yè)部推進(jìn)精益生產(chǎn),,積極開展自主調(diào)研與改善活動,,2014上半年共完成工藝工裝改善、現(xiàn)場改善,、成本控制管理改善,、管理改善項目等共計318項,現(xiàn)場,、質(zhì)量,、效益、成本,、環(huán)境都得到一定提升,,節(jié)約各項資金達(dá)354.46萬元。

  農(nóng)用車事業(yè)部:多元化改善促產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效

  農(nóng)用車事業(yè)部的鑄造件加工與軸類件加工原先是在加工南區(qū)與加工北區(qū)混搭生產(chǎn),,這樣造成了零部件中轉(zhuǎn)運輸頻次較多,,浪費了運輸成本。經(jīng)過自主調(diào)研,、分析,、改善,,現(xiàn)在把兩類加工件的生產(chǎn)布局進(jìn)行整合,北區(qū)集中進(jìn)行軸類件加工,,南區(qū)集中進(jìn)行鑄造件加工,。布局整合后既減少零部件生產(chǎn)過程中的搬運浪費,實現(xiàn)集中生產(chǎn),,又優(yōu)化了生產(chǎn)布局,,提高了生產(chǎn)效率。

  班組建設(shè)項目實施以來,,事業(yè)部開展了VSM價值流及精益改善周活動,,讓員工都能從全局考慮問題、發(fā)現(xiàn)問題,,并且根據(jù)未來發(fā)展方向制定長遠(yuǎn)改善計劃,。裝配一車間是班組建設(shè)項目樣本車間,項目啟動以來,,車間內(nèi)就多了一塊當(dāng)日質(zhì)量問題匯總看板,,裝配一線工人會把在裝備中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時記錄在看板上,每天下午生產(chǎn),、采購,、技術(shù),、管理等部門的相關(guān)人員都會召開質(zhì)量問題分析整改會,,對看板展示的問題進(jìn)行剖析,現(xiàn)場分析問題發(fā)生的主要影響因素,,對發(fā)生質(zhì)量問題的相關(guān)負(fù)責(zé)人,,進(jìn)行現(xiàn)場問責(zé),確保問題及時整改,。

  近年來,,農(nóng)用車事業(yè)部廣泛開展自主調(diào)研與改善活動,僅今年上半年事業(yè)部共完成實施改善項目380項,,涉及了管理,、生產(chǎn)、工藝,、質(zhì)量,、成本控制等內(nèi)容,年節(jié)省資金417.8萬元,。

  日照車橋廠:緊抓培訓(xùn)增效益,,力促改善降成本

  后橋車間自制的安燈系統(tǒng)應(yīng)用和KANBAN應(yīng)用在眾多改善項目中成效分外突出。通過安裝應(yīng)用安燈系統(tǒng),,在各工序安裝呼叫拉繩開關(guān),,便于操作工即時呼叫,,簡化問題上報流程,并結(jié)合安燈電子看板,,暴露出生產(chǎn)線存在的隱蔽性問題,,通過投料看板實時提醒投料,利用節(jié)奏控制器對推運行線進(jìn)行節(jié)拍監(jiān)測監(jiān)控,,對生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備故障,、物料、質(zhì)量等異常信息傳遞起到良好作用,,可動率大大提高,。

  在去年自主調(diào)研的基礎(chǔ)上,車橋車間將看板應(yīng)用貫穿于從生產(chǎn)計劃編制,、物料配送,、加工裝配、產(chǎn)品入庫,、產(chǎn)品發(fā)運整個生產(chǎn)過程,。通過日作業(yè)計劃提前鎖定,分時段安排生產(chǎn)任務(wù),,通過黃,、綠兩色看板的交接、交換,,分時段備料搬運,,使備料人員操作有序,簡單易行,,解決了過去盲目,、過度搬運的弊病。同時每日回收的KANBAN可使提報缺件變得準(zhǔn)確,、簡單,,避免造成因報缺件錯誤導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷,使整個物流過程變得順暢,、有序,、可視。

  2014年上半年,,汽車事業(yè)部后橋車間積極開展自主調(diào)研及QC改善活動,,在員工培訓(xùn)、成本控制,、精益推進(jìn)等方面取得了卓越成效,,完成實施改善項目180項,為公司節(jié)約資金近300萬元。

  衡量一個國家的實力不僅要看其經(jīng)濟總量,,也要看其社會是否充滿活力,,是否和諧穩(wěn)定。評價一個公司的業(yè)績不僅要看其發(fā)展的速度和效率,,也要看其管理的質(zhì)量和水平,。五征正著力開展各類改善,將點滴改善累積成巨變,。

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新聞來源地址: http://www.wuzheng.com.cn/
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