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拖拉機轉向節(jié)斷裂原因分析
近年來,輪式拖拉機轉向節(jié)(以下簡稱轉向節(jié))斷裂事故屢有發(fā)生,,帶來的后果往往是災難性的,不是車毀就是人亡,,給用戶帶來了巨大的人身傷害和財產(chǎn)損失,。轉向節(jié)斷裂的原因很多,很難用一種簡單的模式去進行分析,,必須進行斷裂分析,,只有通過這種綜合性的分析才能確定造成轉向節(jié)斷裂的原因。
本文列舉了幾個我們處理過的具有典型意義實例,,來說明因操作不當,、設計不合理、鑄造缺陷以及材料強度不夠等原因造成的轉向節(jié)斷裂事故,。通過這些例子,,介紹斷裂分析的方法,可供實際工作時參考,。
一,、操作不當
我們在幾例轉向節(jié)斷裂分析工作中發(fā)現(xiàn),這些斷口附近都有明顯的塑性變形,,斷件拼合后,,密合程度差。對斷口進行仔細觀察,通過金相,、化學分析和機械性能檢驗,,讓人出乎意料的是轉向節(jié)未發(fā)現(xiàn)任何瑕疵,這就排除了轉向節(jié)本身產(chǎn)品質量存在問題而導致斷裂的可能,。通過進一步現(xiàn)場調(diào)查取證,,我們了解到,轉向節(jié)斷裂時,,拖拉機不是在凸凹不平的路面上快速行駛時突然斷裂,;就是在過橫壟地、田埂時行駛速度過快產(chǎn)生斷裂,;有的是在快速行駛過程中,,突然發(fā)生交通事故,把轉向節(jié)當場撞斷,。通過我們綜合分析,,斷定其斷裂原因只有一種可能性,即:轉向節(jié)所承受的沖擊力超過了材料的屈服強度,,使轉向節(jié)產(chǎn)生了顯著的塑性變形,,瞬間沖擊力的進一步增大,**終導致轉向節(jié)塑性斷裂,。
二,、設計不合理
2004年受黑龍江省消費者協(xié)會委托,我們對一例斷裂的小四輪拖拉機轉向節(jié)進行質量鑒定,。該轉向節(jié)是在前輪軸的內(nèi)軸承頸過度圓角處齊根斷裂,。對斷口處作仔細觀察,其斷口宏觀外貌較平直,,沒有發(fā)生肉眼可見的塑性變形,。斷口處不存在氣孔、疏松,、夾雜等缺陷,,但通過金相分析,斷口周邊(即過度圓角處)發(fā)現(xiàn)了疲勞裂紋,。在排除了其它因素導致轉向節(jié)斷裂的可能性后,,我們發(fā)現(xiàn),這個部位的圓角過分尖銳,,因此,,我們對該轉向節(jié)的其它部位的過度圓角(與斷裂位置的加工方法相同)進行檢測,結果發(fā)現(xiàn),,不僅過度圓角半徑設計值要求的過小,,而且實測值還遠小于設計值,。這就造成了轉向節(jié)過度圓角處應力過于集中,在使用中難免會產(chǎn)生疲勞裂紋,。這些不利因素都大大降低了材料的強度,,而長期行駛過程中,在連續(xù)較大的交變沖擊力作用下,,必然會導致轉向節(jié)脆性斷裂,。
三、材料強度不夠
轉向節(jié)在拖拉機工作中承載著各種動態(tài)的載荷和復合的應力,,例如:拖拉機自重產(chǎn)生的彎曲力及剪切力,、轉向臂產(chǎn)生的扭力、轉向時產(chǎn)生的拉力及摩擦力,、行駛時產(chǎn)生的沖擊力等,。轉向節(jié)特有的工作條件,就對其材料的綜合力學性能有了很高的要求,,行業(yè)標準JB/T5182規(guī)定,,要采用高強度、高韌性和具有良好耐磨性能(高硬度)的合金結構鋼或碳素結構鋼制造,。而在斷裂實例中,,我們居然發(fā)現(xiàn)以次充好、以鐵代鋼的現(xiàn)象,。2003年受黑龍江省木蘭縣公安交通警察大隊委托,,對維峰20型輪式拖拉機右前輪轉向節(jié)的斷裂事故進行>>>司法鑒定。在這起斷裂案件中,,轉向節(jié)是在立軸根部過度圓角處發(fā)生脆性斷裂的,。我們通過化學分析得到,轉向節(jié)材料的含碳量太高,,高達3.06%。含碳量大于2.11%的鐵碳合金為鑄鐵,。所以,,該轉向節(jié)材料是鑄鐵。通過金相分析,,轉向節(jié)材料的金相組織形態(tài)為灰鑄鐵的組織形態(tài),。通過機械性能測試,轉向節(jié)的抗拉強度為370MPa,;硬度為HB163,。而設計要求的抗拉強度在735MPa以上;硬度在HB241~331的范圍內(nèi),?;诣T鐵的機械性能根本達不到轉向節(jié)技術要求的機械性能,,遠遠低于合金結構鋼和碳素結構鋼的綜合性能,強度低,、塑性差,,脆性較大。而長期受到較大的動態(tài)沖擊力時,,就導致了轉向節(jié)在**薄弱的部位(應力集中處)產(chǎn)生了脆性斷裂(即疲勞斷裂),。
四、鑄造缺陷
1,、氣孔,、疏松、縮孔等缺陷引起的轉向節(jié)斷裂
在所有的斷裂案例中,,因這種缺陷導致轉向節(jié)斷裂的例子比較多,。在這些斷口外觀,我們直接發(fā)現(xiàn)了氣孔,、疏松及縮孔等,。例如:2001年受黑龍江省雞西市人民法院委托,受理了一起因轉向節(jié)斷裂引起的仲裁檢驗,。該轉向節(jié)斷口表面上就存在較大的氣孔,,氣孔**大尺寸高達5mm以上。但經(jīng)綜合檢驗分析,,材料的金相組織,、化學成分、機械性能等各項指標卻均符合技術要求,。所以,,該轉向節(jié)的斷裂原因比較簡單,是由于存在鑄造缺陷即氣孔所造成的,。
2,、夾雜物引起的轉向節(jié)斷裂
2002年受黑龍江省黑河市人民法院委托,對一臺20型輪式拖拉機轉向節(jié)的斷裂事故進行司法鑒定,。在這起案例中,,我們遇到了因硫化物的存在而導致轉向節(jié)斷裂的事故。在進行斷口分析時,,該轉向節(jié)斷口上清晰可見貝紋線,,這是疲勞裂紋的典型特征,是引起斷裂的開始點,。于是我們在裂紋源附近截取了金相試樣,,結果發(fā)現(xiàn)了一條很短、較寬的非金屬夾雜物,。經(jīng)化學分析,,硫的含量嚴重超標,,高達1.17%,而技術要求不超過0.03%,。根據(jù)金相組織特征和化學成分確定了該非金屬夾雜物為硫化物,。硫在鋼中主要以硫化鐵或硫化錳的形式存在。而硫化鐵本身很脆,,這樣就顯著增加了鋼的脆性,,降低了塑性和耐磨性。同時硫化物的存在,,還破壞了金屬基體的均勻性,、連續(xù)性,夾雜物越大,,材料的韌性越低,;夾雜物間距越小,材料的韌性和塑性越低,。且在硫化物尖角處還造成了應力集中,,成為了疲勞源(即疲勞裂紋的起始點)。在外力作用下,,硫化物就與其周圍金屬基體的界面產(chǎn)生開裂,,形成疲勞裂紋,長期受到動態(tài)沖擊力時,,就加快了裂紋的擴展,,直至斷裂。
五,、熱處理缺陷
為了獲得良好的綜合力學性能,,以適應轉向節(jié)所承受的高強負荷,還需對轉向節(jié)進行必要的熱處理,。即通過淬火和調(diào)質等熱處理工藝,,來消除和改善組織缺陷和內(nèi)應力,以獲得高強度,、高硬度及良好的耐磨性,。在幾例斷裂的實例中,有的斷口特征類似操作不當造成的,,但又不是因操作不當引起的斷裂,。通過綜合檢驗分析,,轉向節(jié)材料的化學成分雖符合設計要求,,但其金相組織并非淬火組織,抗拉強度和硬度都偏低,。從轉向節(jié)外觀上看好像是淬了火,,但其表面局部或全部存在著軟點,,有的金屬表面下層也沒有淬火。根據(jù)檢測結果分析,,這種現(xiàn)象是由于在淬火熱處理工藝過程中,,局部冷卻速度較慢,或淬火溫度不夠,,而分別引起了轉向節(jié)淬火軟點和淬而不硬的現(xiàn)象,,從而未能獲得所期望的強度和硬度及耐磨性,**終導致類似因操作不當造成的塑性斷裂,。
六,、綜合因素導致的斷裂事故
大多數(shù)轉向節(jié)斷裂的原因并不是單純的一種因素,往往是因兩種或兩種以上的因素造成的,。幾種因素之間相互作用,,產(chǎn)生的危害性更大,導致了多種多樣的斷裂方式,。
以上幾種實例只是些常見的案例,,導致轉向節(jié)斷裂的原因很多,還需我們不斷地研究,,通過斷裂分析,,積累經(jīng)驗,找出造成轉向節(jié)斷裂的原因及影響因素,,確定要改進的問題,,提高產(chǎn)品質量,以防重大事故的重復發(fā)生,,減少經(jīng)濟損失,。同時,斷裂分析在我國質量仲裁,、索賠活動中也起了很大的作用,。通過斷裂分析,分清了責任,,為用戶與經(jīng)銷者及生產(chǎn)者挽回巨大的經(jīng)濟損失,。斷裂分析不僅具有顯著的經(jīng)濟效益,而且斷裂分析積累的經(jīng)驗和知識又能促進科學技術的發(fā)展,。因此,,斷裂分析工作顯得尤為重要,日益受到國內(nèi)機械行業(yè)的重視,,從而也使重大事故在逐年減少,,產(chǎn)生了相當可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。
出自:黑龍江省農(nóng)機安全監(jiān)理
發(fā)表于 @ 2008年06月20日 14:56:00 |點擊數(shù)()